Mar 14, 2022
杜 斌
(长安福特汽车有限公司三工厂,重庆 401122)
摘 要:压力机台车车轮在运行中出现异常磨损。从多个方面分析磨损产生的原因,通过重新加工轴承座及车轮改造等措施,解决了磨损问题,提高了生产效率。
关键词:压力机;车轮;异常磨损;轴承
DOI:10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.06D. 43
中图分类号:TK26
文献标识码:B
1 前言
工厂生产车间的压力机为德国舒勒(Schuler)公司生产的 SML4-3000-5X2,5-1400 压力机。压力机投入生产时间不到 1 a,台车车轮在运行中就出现了轴承振动增大现象,车轮导向筋异常磨损(图 1),影响到企业的正常生产。
为此,从台车车轮的结构、安装等方面进行分析,以期找出故障主要原因,解决问题,提高生产效率。
2 原因分析
首先对压力机车轮导轨进行了参数检测:整线 20 m 直线度在 1 mm 左右,导轨
凹槽宽度为 图 1 车轮导向筋异常磨损
15 mm,车轮
导向筋宽度13 mm。从检测数据来看,导轨符合安装质量要求。排除了导轨安装质量问题之后,故障的原因可能出自压力机台车本身。
众所周知,再精密的机械制造也会存在误差,压力机台车自然也不例外。在生产实际中,压力机台车车轮的安装位置可能出下的状态有 4 种:理想状态;两轴线平行但与轮子边沿不共线;两轴线既不平行又不共线;台车移位后。
4 种状即使制造误差小到可以忽略不计,但是车轮也可能出现台车移位后的状态,导致侧身行走。因为车轮所处位置还会受到两导轨面摩擦系数不一致、吊装模具时造成的振动等因素的影响。
因此认为,压力机台车车轮行走时与导轨凹槽侧面发生挤压,加之车轮硬度较软,最终导致车轮导向筋出现了非正常的磨损。
3 车轮结构分析
为了弥补可能出现的制造误差,在设计之初台车生产厂家就采用了可调心滚子轴承。这样,车轮在导轨凹槽内行走时就能自动对正,减少偏差和磨损。
参照图 3,2 个调心滚子轴承分别安装在前后轴承座,车轮用平键固定在转轴上,位于两轴承座中间,两轴承座焊接在压力机台车上。
这时,只要轴承固定安装在轴承座上,2 个轴承外圈的相对位置也是固定的,只能由轴承内圈起调心作用。
也就是说,车轮自动调心的功能是依靠调心滚子轴承内圈的偏转来实现的。
如果把转轴从轴承中拆除,车轮需要偏转一点角度,2 个轴承内圈偏转后就会出现偏转现象,即 2 个轴承内圈会同时向一个方向偏转,因而 2 个轴承内圈不可能在同一条中心线上。
这时,转轴也无法装入到轴承内圈。
实际上,因为转轴已经安装在轴承内圈里,车轮需要偏转时轴承内圈也不可能偏转,所以车轮无法实现自动调心,压力机台车只能非直线行走,挤压导轨,出现了轴承振动增大、导向筋磨损的现象。
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